一試驗、單段煤氣發(fā)生爐的熱運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象:(1)煤氣出口溫度過(guò)高多樣性,不在規(guī)定范圍內(nèi);(2)開(kāi)啟探火孔觀察更適合,爐內(nèi)料層表面一片火光重要作用,出現(xiàn)局部冒火等地,燒穿現(xiàn)象;(3)從探火孔出來(lái)的煤氣著火尤為突出,煤氣中的CO含量偏低規定,煤氣質(zhì)量變差;(4)灰層增加的速度變快,灰中含殘?zhí)苛坎环€(wěn)定高質量,有較多隨灰渣排出優勢與挑戰;(5)往爐內(nèi)插釬子時(shí),感到料層發(fā)粘解決方案。
二趨勢、熱運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象的危害:
(1)灰層相對(duì)過(guò)高,其它層厚度相應(yīng)變薄上高質量,還原不充分一站式服務,二氧化碳含量增多。
(2)氧化層溫度過(guò)高深入交流,大于灰熔點(diǎn)易引起結(jié)焦引領作用,
單段煤氣發(fā)生爐的爐況惡化,氣化反應(yīng)不好臺上與臺下,有效組分降低用的舒心。
(3)由于局部冒火,出現(xiàn)燒穿現(xiàn)象集聚效應,導(dǎo)致空氣走捷路集成,煤氣中可燃組分二次燃燒。同時(shí)互動講,因氧含量的增高穩定性,直接危及生產(chǎn)。
(4)灰渣里含碳量增高過程中,促使氣化原料的消耗定額上升去突破。
三、原因分析:(1)飽和溫度小于正常值或波動(dòng)大全面革新,時(shí)間長(zhǎng)作用,或燃燒層過(guò)薄行業分類;(2)灰層長(zhǎng)時(shí)間高出正常值技術特點,除灰不及時(shí),沒(méi)有按時(shí)透爐數據顯示,均衡松緊度和總層高度不在正常范圍內(nèi)高質量。
四、單段煤氣發(fā)生爐發(fā)生熱運(yùn)轉(zhuǎn)的處理辦法:
(1)根據(jù)實(shí)際情況記得牢,加強(qiáng)操作力度註入了新的力量,適當(dāng)提高飽和溫度,但不能大于4℃更多可能性。
(2)適當(dāng)加料去創新,除灰足夠的實力,透爐。使總層達(dá)到800-1100mm結構,重新培養(yǎng)火層及還原層更適合,干餾層及干燥層。
(3)根據(jù)窯爐溫度溝通協調,酌情減小風(fēng)量要素配置改革。